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滅藻劑、緩蝕阻垢劑、冷凝器除垢劑、換熱器除垢劑、空調(diào)除垢劑、鍋爐除垢劑、中央空調(diào)管道清洗、冷凝器清洗、重型空氣預(yù)熱器管路清洗、中央空調(diào)、蒸發(fā)式冷凝器、凝汽器、冷凝器、換熱器、鍋爐(包括導(dǎo)熱油爐)、大型化工企業(yè)的工藝管路清洗、鍋爐管道清洗、消泡劑、劑、滅藻劑、緩蝕劑、阻垢劑、清洗劑、除垢劑、緩蝕除垢劑、除垢緩蝕劑、阻垢緩蝕劑、氧化性滅藻劑、非氧化性滅藻劑
◆◆◆南寧市兆冠環(huán)??萍加邢薰尽簟簟?
循環(huán)水冷卻塔風機故障的原因分析及改造
摘要:通過對引起循環(huán)水冷卻塔風機維修次數(shù)多、運行周期短的原因調(diào)查分析,確定了引起故障的因素,制定出對風機的改進措施。通過對風機進行相應(yīng)的技術(shù)改造,取得了良好的效果,并對遺留問題進行了分析研究。
關(guān)鍵詞:冷卻塔風機;故障;原因分析;改造
Analysis on Frequent Failure in the Cooling Tower Fan with Circulating Water and Its Transformation
Abstract: The factors for causing frequent failure in the cooling tower fan with circulating water and the improvement measures are determined by analyzing the reasons for frequent maintenance and short-run cycle. Through the relevant technical transformation for fan, the good result has been achieved and the remaining issues have been analyzed.
Key words: cooling tower fan; failure; reason analysis; transformation
0 引言
我廠循環(huán)水冷卻裝置,采用風機橫流式冷卻塔。塔頂配備4臺LF85A通風機,每臺設(shè)計流量為262×104m3/h,轉(zhuǎn)速149r/min ,風機主要由電機、傳動軸、減速器、葉片、輪轂、擋風板等部件組成。減速器為二級齒輪傳動;葉片由直徑為8.5m的高強度環(huán)氧玻璃鋼模壓而成;傳動軸為單根傳動;聯(lián)軸器采用金屬疊片撓性聯(lián)軸器。1997年投用以來,隨著冷卻水用量增大,風機使用率較高,風機運行中故障發(fā)生越來越頻繁,配件損壞、更換較多,維修費用較高,影響涼水塔長周期穩(wěn)定運行。作為全廠循環(huán)水系統(tǒng)的主要冷卻設(shè)備,風機運行狀況的好壞,直接影響到煉廠各生產(chǎn)裝置換熱設(shè)備的工藝生產(chǎn)條件和產(chǎn)品質(zhì)量。
1 風機運行狀況分析
1.1 風機故障維修情況
表1為4臺風機2002年~2004年11月的設(shè)備維修記錄統(tǒng)計。
表1 風機維修記錄
風機編號 2002年 2003年 2004年(前11個月)
T3201-1 更換傳動齒輪1套、軸承1副 更換傳動齒輪1套、軸承1副 齒輪箱解體重新組裝
T3201-2 更換機械密封1套、聯(lián)軸器金屬疊片1套 更換機械密封1套、聯(lián)軸器金屬疊片1套 更換傳動齒輪1套、軸承1副、電機1臺
T3201-3 更換機械密封1套、聯(lián)軸器金屬疊片1套 更換傳動齒輪1套、軸承1副 齒輪箱解體重新組裝
T3201-4 更換機械密封1套、聯(lián)軸器金屬疊片1套 更換機械密封1套、聯(lián)軸器金屬疊片1套 更換傳動齒輪1套、軸承1副、聯(lián)軸器金屬疊片1套
由表1看出, 3年內(nèi)4臺風機維修頻繁,配件更換較多,導(dǎo)致了較高的運行維護成本。維修期間風機需要停運,影響了總廠循環(huán)水質(zhì)量。
1.2 風機故障基本原因分類
總結(jié)風機故障現(xiàn)象及原因,有其規(guī)律可循,風機故障按其原因分類,如表2和表3所示。
表2 風機機械故障原因分類[1]
故障分類 主要原因
設(shè)計原因 ① 設(shè)計不當,動態(tài)特性不良,運行時發(fā)生強迫振動或自激振動
② 結(jié)構(gòu)不合理,應(yīng)力集中
③ 設(shè)計工作轉(zhuǎn)速接近或落入臨界轉(zhuǎn)速區(qū)
④ 熱膨脹量計算不準,導(dǎo)致熱態(tài)對中不良
制造原因 ① 零部件加工制造不良,精度不夠
② 零件材質(zhì)不良,強度不夠,制造缺陷
③ 轉(zhuǎn)子動平衡不符合技術(shù)要求
安裝、維修 ① 機械安裝不當,零部件錯位,預(yù)負荷大
② 軸系對中不良
③ 機器幾何參數(shù)(如配合間隙、過盈量及相對位置)調(diào)整不當
④ 管道應(yīng)力大,機器在工作狀態(tài)下改變了動態(tài)特性和安裝精度
⑤ 轉(zhuǎn)子長期放置不當,改變了動平衡精度
⑥ 未按規(guī)程檢修,破壞了機器原有的配合性質(zhì)和精度
操作運行 ① 工藝參數(shù)(如介質(zhì)的溫度、壓力、流量、負荷等)偏離設(shè)計值,機器運行工況不正常
② 機器在超轉(zhuǎn)速、超負荷下運行,改變了機器的工作特性
③ 運行點接近或落入臨界轉(zhuǎn)速區(qū)
④ 潤滑或冷卻不良
⑤ 轉(zhuǎn)子局部損壞或結(jié)垢
⑥ 啟停機或升降速過程操作不當,暖機不夠,熱膨脹不均勻或在臨界區(qū)停留時間過久
機器劣化 ① 長期運行,轉(zhuǎn)子撓度增大或動平衡劣化
② 轉(zhuǎn)子局部損壞、脫落或產(chǎn)生裂紋
③ 零部件磨損、點蝕或腐蝕等
④ 配合面受力劣化,產(chǎn)生過盈不足或松動等,破壞了配合性質(zhì)和精度
⑤ 機器基礎(chǔ)沉降不均勻,機器殼體變形
表3 轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的異常振動類型及其特征[2]
頻帶區(qū)域 主要異常
振動原因 異常振動的特征
低頻 不平衡 由于旋轉(zhuǎn)體軸心周圍的質(zhì)量分布不均,振動頻率一般與旋轉(zhuǎn)頻率相同
不對中 當兩根旋轉(zhuǎn)軸用聯(lián)軸器聯(lián)接有偏移時,振動頻率一般為旋轉(zhuǎn)頻率或高頻
軸彎曲 因旋轉(zhuǎn)軸自身的彎曲變形而引起的振動,一般發(fā)生旋轉(zhuǎn)頻率的高次成分
松動 因基礎(chǔ)螺栓松動或軸承磨損而引起的振動,一般發(fā)生旋轉(zhuǎn)頻率的高次成分
油膜振蕩 在滑動軸承做強制潤滑的旋轉(zhuǎn)體中產(chǎn)生,振動頻率為旋轉(zhuǎn)頻率的1/2倍左右
中頻 壓力脈動 發(fā)生在水泵、風機葉輪中,每當流體通過渦旋殼體時發(fā)生壓力變動,如壓力發(fā)生機構(gòu)產(chǎn)生異常時,則壓力脈動發(fā)生變化
干擾振動 多發(fā)生在軸流式或離心式壓縮機上,運行時在動靜葉片間因葉輪和擴壓器、噴嘴等干擾而發(fā)生的振動
高頻 空穴作用 在流體機械中,由于局部壓力下降而產(chǎn)生氣泡,到達高壓部分時氣泡破裂,通常會發(fā)生隨機的高頻振動和噪聲
流體振動 在流體機械中,由于壓力發(fā)生機構(gòu)和密封件的異常而發(fā)生的-種渦流,
也會產(chǎn)生隨機的高頻振動和噪聲
1.3 風機狀態(tài)檢測及失效原因分析
為確定風機各部件發(fā)生損壞故障的具體原因,對風機在運行過程中的狀態(tài)進行了監(jiān)測,結(jié)果如表4所示。
表4 循環(huán)水風機振動測量數(shù)據(jù)
mm/s
風機編號 減速器 電機軸承
徑向 軸向 水平方向 垂直方向
T3201-1 16.325 5.221 6.735 3.552
T3201-2 18.840 5.117 6.989 3.842
T3201-3 15.545 5.631 7.154 3.452
T3201-4 12.600 9.417 7.315 3.575
檢測表明,振動主要集中在低頻區(qū)域。監(jiān)測發(fā)現(xiàn)減速器輸入軸徑向垂直方向振動測量數(shù)據(jù)超標,達18.84mm/s(允許振動標準為6.3 mm/s),并且發(fā)現(xiàn)塔有輕微顫動現(xiàn)象。
通過對引起冷卻塔風機振動現(xiàn)象進行分析,確定風機故障的主要原因為
(1)安裝維修
① 風機安裝偏差,零部件錯位,預(yù)負荷大;
② 軸系對中不良;
③ 風機幾何參數(shù)(如配合間隙、過盈量及相對位置)調(diào)整不當;
④ 檢修過程不符合風機要求的配合性質(zhì)和精度。
(2)設(shè)備運行工況
① 長期運行,轉(zhuǎn)子撓度增大或動平衡劣化,轉(zhuǎn)子局部損壞、脫落或產(chǎn)生裂紋;
② 變速齒輪等零部件磨損、點蝕或腐蝕;
③ 配合面受力劣化,產(chǎn)生過盈不足或松動等,破壞了配合性質(zhì)和精度;
④ 冷卻塔設(shè)計剛性不足。
通過以上分析可以看出,風機安裝維修過程和設(shè)備劣化兩方面存在的問題,是引起風機轉(zhuǎn)子不平衡和不對中的直接原因,導(dǎo)致運行過程中振動過大,造成風機故障頻發(fā)、部件損壞。另外,部分部件的材質(zhì)不良導(dǎo)致強度不夠,風機運行工況不正常導(dǎo)致潤滑不良,啟、停機或升降速過程操作不當?shù)?,也是?dǎo)致風機不能平穩(wěn)運行的因素。
2 技術(shù)改造措施
⑴ 對風機部分參數(shù)進行技術(shù)改造(表5)
①更換減速器的斜齒輪,改變減速器的傳動比。
表5 齒輪改造參數(shù)變化表
參數(shù)
齒數(shù) 模數(shù) 螺旋角 接觸強度系數(shù) 彎曲強度系數(shù)
原主動斜齒輪 19 7 13°50′23.8″ 1.4 2.7
原被動斜齒輪 67 7 13°50′23.8″ 3 3.2
新主動斜齒輪 19 8 11°17′27.88″ 1.4 2.7
新被動斜齒輪 57 8 11°17′27.88″ 3.1 3.3
② 將Y315L1-4W 160kW電機改為YB2315L2-6W 132KkW電機。
③ 改進風機葉片安裝角。風機葉片安裝角由8°更改為14°。
⑵ 將風機聯(lián)軸器金屬疊片由原來的圓形更換為八角形,使其彈性及硬度都有了很大的提高,承受剪切扭力增強,延長了疊片的使用壽命。
⑶ 對冷卻塔進行改造。冷卻塔原球形填料由于使用年限長、損壞嚴重,對水溫的冷卻達不到理想效果,不能滿足生產(chǎn)工藝要求。通過將原淋水填料、噴頭、收水器全部更換,采用薄膜填料和開孔弓形板填料混裝的形式,材質(zhì)采用PVC,改造后在原處理量不變的情況下,溫差可達到8~10℃,從而提高了冷卻效果,降低了風機的有效運行時數(shù)。
⑷ 對1#、2#、4#風機進行了變頻改造,風機由原來的剛性啟動變?yōu)槿嵝詥樱苊饬藛訒r對變速齒輪的瞬間強力沖擊,同時根據(jù)水溫能夠自動調(diào)節(jié)風機的轉(zhuǎn)速,達到優(yōu)化運行工況及節(jié)能雙贏的目的。
⑸ 將變速箱潤滑油由原來的100#機械油改為100#空氣壓縮機油,提高了潤滑油的防銹、抗氧化、極壓抗磨的能力,從而改善了風機傳動機構(gòu)的潤滑條件,避免了油質(zhì)乳化或有雜質(zhì)等原因引起的齒輪損壞。
⑹ 在設(shè)備安裝調(diào)試方面,由于該設(shè)備跨度較長(電機與變速箱相距5m),對齒輪的安裝精度要求較高。在風機的改造安裝過程中,使用專業(yè)測量工具,嚴把每道質(zhì)量關(guān),確保每一處配合間隙、同心度等均在設(shè)計允許范圍之內(nèi),保證電機軸和減速箱軸的同軸度。避免了安裝過程中軸不同心、串軸、齒輪嚙合不良、葉片高度差超出要求等容易引起風機振動的不良因素。
3 技術(shù)改造效果
(1)改造前、后風機故障維修時數(shù)統(tǒng)計。
表6 改造前、后風機故障維修時數(shù)對比表
h
風機編號
T3201/1 T3201/2 T3201/3 T3201/4
改造前 2002年 362 384 753 368
2003年 481 563 504 483
2004年 1201 1086 962 905
改造后 2005年 0 0 0 0
2006年 0 0 79 0
從表6看出,技術(shù)改造后,4臺風機的平穩(wěn)運行周期時數(shù)有了很大提高。
(2)改造前、后風機的維修頻率對比。
表7 技術(shù)改造前3年和改造后2年風機維修次數(shù)統(tǒng)計表
風機編號 維修次數(shù)
改造前 改造后
2002 2003 2004 2005 2006
T3201-1 2 2 2 0 0
T3201-2 2 1 3 0 0
T3201-3 2 1 3 0 1
T3201-4 1 3 2 0 0
從表7看出,技術(shù)改造后,4臺風機接近零維修。
(3)改造前、后風機的振動狀況對比。
表8 改造前、后風機(以T3201-2為例)振動測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
測量值
風機 電機軸承
徑向 軸向 水平徑向 垂直軸向
改造前(平均值) 18.840 5.117 6.989 3.842
改造后(平均值) 2.526 2.207 2.509 1.260
通過對改造前后風機(以T3201-2為例)的振動測量數(shù)據(jù)的對比,可以看出風機的振動狀況得到了很大的改善。
(4)改造前、后風機的性能對比。
表9 改造前、后風機性能對比表
性 能
風量/(m3/h) 全壓/ Pa 轉(zhuǎn)速/(r/min)
改造前 262×104 151 149
改造后 250×104 142 116
從表9中數(shù)據(jù)看出,經(jīng)改造后雖然風機轉(zhuǎn)速降低,但由于風機葉片的角度增大,風量基本不變,風機的性能下降較少。同時對冷卻塔進行了改造,風機冷卻性能完全能夠滿足生產(chǎn)運行中對水溫的冷卻要求,滿足了生產(chǎn)需要。
(5)在改善工作環(huán)境、提高運行周期的同時實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
實施技術(shù)改造后2年來的統(tǒng)計表明,除3#風機的聯(lián)軸器金屬疊片因材質(zhì)問題更換過外,其余配件均未進行過維修,僅此一項年節(jié)約維修費、材料費10多萬元。由于1#、2#、4#風機進行了變頻改造,每月可節(jié)約用電約1.8萬kW•h。
4 結(jié)論與討論
通過對風機的技術(shù)改造,降低了運行維修成本,達到了冷卻塔長周期穩(wěn)定運行的目的,并取得了一定的經(jīng)濟效益。但就冷卻塔目前運行狀態(tài)看,仍存在冷卻塔振動問題,其原因:一是由于風機軸的跨度較大,葉片較長,在長周期運轉(zhuǎn)后,會發(fā)生變形損傷,需要定期對其進行動平衡試驗及校直;二是冷卻塔風機基礎(chǔ)剛性不足,也是引起風機振動的不確定因素之一;三是風機上無監(jiān)控報警裝置,無法對風機的轉(zhuǎn)速與振動進行動態(tài)監(jiān)測。